CFG樁試樁施工總結報告範文

DK7+470~DK7+555範圍CFG樁試樁總結報告

CFG樁試樁施工總結報告範文

DK7+470~+555段CFG樁採用振動沉管法成樁,樁體材料爲C20混凝土。CFG樁直徑0.5m,呈正方形佈置,間距1.5m,樁長7~17.79m。樁長原則上必須穿透軟土至硬底,嵌入深度滿足設計要求。設計單樁豎向承載力700KN。

爲了確定混合料配合比、坍落度、拔管速度等各項技術參數,檢驗沉管機的機械性能是否滿足施工要求,以及地質資料是否與設計相符。根據設計要求和現場實際情況進行成樁工藝性試驗。通過現場試驗以及成樁後數據分析,取得影響CFG樁施工中的各種主要的施工參數,並總結出科學合理的施工工藝,用以指導DK7+470~DK7+555範圍CFG樁施工。

一、試樁情況概述

1、試樁地點:選定設計路段中具有代表性的地點DK7+482.5(樁編號:DK7+482.5 2-34、DK7+479.5 2-34)進行試樁。

2、試樁設備:採用滾管式行走的沉管打樁機,型號爲DJ60型。 DS3型水準儀一臺,DJ6-1A型和J2-2型經緯儀各一臺,150KVA發電機一臺等其他配套設備。

3、工作量:試樁2根。

4、試樁情況:

(1)DK7+470路基右側設計樁長爲17.79m,打入全風化花崗岩層1m。本處試樁2根,實際試樁樁長爲18.6m和18.7m,打入全風化花崗岩層1m。

(2) CFG樁樁體材料爲:水泥、砂、碎石、粉煤灰、外加劑,試驗室試配比例爲(1:1.68:3.65:0.459: 0.05:0.47),坍落度爲60~80mm。

各種原材料規格型號產地:水泥(江蘇雙龍Po32.5)、砂(閩江中砂)、碎石(尚幹碎石)、粉煤灰(榕能II級)、外加劑(cx-sun)。

(3)試樁施工工藝

①樁機就位,啓動馬達,沉管。沉管過程中每沉lm記錄電流表上的電流一次,並對土層變化處予以說明。當電流最大值到達130A時,沉管不再下沉,樁機擡起,說明沉管已穿透軟土至硬底,嵌入深度滿足設計要求,停機。

②停機後立即向管內投料,直到混合料與進料口齊平,投料過程中錘頭震動,以使砼密實。施工樁頂標高按要求高出設計標高50cm。現場測定混合料坍落度兩次,數值爲6 cm和8cm。編號爲DK7+482.5 2-34的管樁長18.6m,灌注砼4.1m3;編號爲DK7+479.5 2-34的管樁長18.7m,灌注砼4.1m3。兩根樁共用砼8.2m3,每米CFG砼用量爲則爲(8.2÷37.3=0.22m3), 擴孔係數爲[0.22÷(3.14×0.25×0.25)-1=15%]。由此可推斷出CFG樁每m灌砼量爲V=3.14*0.25*0.25*1.15(15%擴孔係數)=0.22m3左右,每根樁的砼用量將根據實際樁長確定。

③啓動馬達,留振5~10s,開始拔管,拔管速率—般爲1.4m/min(拔管速度爲線速度,拔管速度根據沉樁時推斷的地質情況確定),淤泥或淤泥質土拔管速度0.9m/min。拔管過程中不允許反插。

④樁頂砼灌注標高在地面以下60cm。

⑤施工過程中,抽樣做混合料試塊,做兩組(6塊),試塊尺寸爲15cmxl5cm×15cm。

⑥每根樁的成樁時間約爲30~40min。

(4)試樁原始記錄表。見附件“試樁原始記錄表”

(5)地質情況

根據試樁情況,可推斷出本地點的地質變化。見附件“地質情況圖”

二、質量檢驗(見檢測報告)

1、靜載試驗(單樁豎向抗壓靜載試驗)

本次CFG樁試樁施工後,委託福建省工大岩土工程研究所對試樁進行了靜載檢測,檢測按照《JGJ106-20xx/J256-20xx》標準進行。靜載採用

慢速維持荷載法檢測了1根樁,最大荷載是1400KN(爲設計單樁承載力的兩倍值),初級荷載280KN,然後按每級加載140KN進行;從Q-S曲線看,曲線平緩,無明顯陡降段,S-lgt曲線呈平緩規則排列,單樁豎向承載力滿足設計要求。

本次沉降量分別爲9.5mm和mm。見“附件 試驗報告 檢測編號:(靜載)第06T02號”

2、低應變試驗

本次CFG樁試樁施工後,由項目部中心試驗室對試樁進行了低應變動力檢測,檢測按照《JGJ106-20xx/J256-20xx》標準進行。檢測了2根試樁,全部爲I類樁。

見附件“低應變檢測試驗報告 編號爲:“ ”

三、施工工藝參數的確定

根據試樁結果,證明所採用機械設備和施工工藝滿足設計要求。結合近年來我局參建的'鐵路、高速公路等工程積累的CFG樁施工經驗,確定DK7+470~+555段CFG樁施工工藝參數如下:

1、施工配比合:1:1.61:3.65:0.459:0.05:0.47。

2、沉管至硬底層電流表電流:130A

3、每米樁基砼用量:0. 22m3,擴孔係數15%;

4、拔管速率:平均速率:1.2~1.5,淤泥層速率0.8。

四、施工中遇到問題的原因分析及處理方法

1、工作墊層

福州南站DK7+470~+555段地表土爲淤泥質土或常年種植土,地面高低不平,承載力低,根據施工需要,原地面腐殖土清理後,經監理檢驗合格,鋪設1米後工作墊層,並整平壓實。墊層材料可以利用隧道洞渣或路基棄土以及沙子。利用洞渣粒徑控制在300mm以內,以免粒徑過大引起樁尖偏斜造成樁位偏差。鋪設墊層後,改善了原有地表的承載力,使樁機施工時行走平穩,方便施工。

2、施工便道

在線路I線右側40m處鋪設一條寬6m,厚45cm左右的泥結碎石便道,基本上滿足了CFG樁樁體材料的運輸要求。

3、CFG樁的砼運輸

福州南站範圍所需混凝土由DK7+300處混凝土拌和站供應,拌和站規模2*90m3/h,並配備2臺6m3砼輸送車。

4、DK7+500處兩根樁長不同,相差1.3m和1.5m,與設計有差別。 原因分析:這是因兩根樁地質情況差異較大造成的。如若地質情況差異過大,應通知設計單位及業主。

處理方法:經過多次調查,我部瞭解到福州南站軟基處理地段地質情況變化很大,與設計文件中的地質勘探資料局部範圍內不符,這就需要我們在以後工作中,不斷總結施工經驗和教訓,以設計文件中的勘探資料做爲參考,嚴格按照設計及施工規範來精心施工,以滿足單樁承載力設計要求。

五、結論:

本次試驗選定的施工機械以及確定的施工工藝和參數,可以用於DK7+470~+555段CFG樁的全面施工。