結構件分廠上半年生產經營活動總結匯報

一.廠經濟效益完成情況:

結構件分廠上半年生產經營活動總結匯報

1-5月份廠帳面收入291.94萬元,成本支出272.83,創造利潤19.11萬元;實際1-5月份預計收入781.04萬元,成本759.43萬元,利潤21.61萬元。

二.廠在生產組織和生產協調方面

我們廠只從成立以來,在公司領導和機關各部門的積極扶持下,我們廠的綜合實力得到了顯著提高。隨着人員的增加、生產經營規模的不斷擴大和鑽機生產需求量的增多,我們廠的工作量極其飽滿。我們的經營模式上去了,但生產組織不好,也很難實現規模發展。在這種情況下,如何抓好生產組織、如何有效利用現有的人力資源,是擺在我們面前的一個頭等大事。也是我們亟待解決的問題,我們的具體做法是:

(1)合理劃分生產工段,變車間統一管理爲工段長具體負責。

隨着人員的增加,車間的籠統管理已不適應現有的生產模式,爲了細化管理、責任到人,我們在原有的管理體系上進行了細化,把車間分成工段,由工段長負責其工段內的生產協調、人員的具體分工,車間領導負責車間內的正常管理和外部溝通。這樣形成了一個忙而不亂、忙而有序的生產格局,這樣的實行分塊管理徹底解決了一人幹大家看人負與事的局面,做到了人人有活幹、人人有事做的生產氛圍。

(2)按項目進行各工段生產劃分,按人員結構合理調配工作量。

由於人員技能的差異,通過考評對現有人員進行各工段劃分,由此產生了鑽機井架生產工段、底座生產工段、附件生產工段和現場配套工段,形成專業化生產。根據接受任務的內容分別下到相應的工段,這樣形成了專業化生產,是工段長在組織段內生產中做到了心中有數,可大大提高生產效率。

(3)生產計劃、工藝安排做到超前運行、超前實施。

廠在接受任務後,首先對項目按內容進行劃分,按加工情況安排前後順序,並按明細列出加工順序表,分別發給生產廠長、生產車間、生產工段,這樣生產工段做到心中有數,根據用料、加工順序合理組織生產,大大縮短了準備時間,避免誤工情況。

(4)在保證質量的前提下,合理安排工序、儘量減少加工工序週轉、是提高工效的重要保證。

綜上所述,生產組織的順利與否直接影響到生產工效的高低,在生產中我們有成功的碩果,也有失敗的教訓,如在蘇丹項目-斜支架、立支架的生產過程中,我們沒有對該項目引起重視,工序銜接不好,在組織時出現誤工現象,造成工期延長。

三、在提高廠子的經濟效益方面

企業最終考覈經營好壞的關鍵就是效益,沒有好的效益,企業就沒有發展,針對我們廠生產的具體實際情況,人員的增加給我們廠帶來了生機、帶來了活力,但由於人員技術結構參差不齊,出現了創造效益的能力與人員增加數量比例失調,另外鉚焊預製行業本身就利潤低,再加上原材料大幅度漲價,每個產品去掉材料費、外委加工費、工人的.工資和廠內一些固定費用,其利潤率只在2%-3%。在這種情況下我們是如何在提高效益方面做文章的呢?

一是調動職工積極性,充分利用有效的工作時間,提高勞動效率,以達到在單位時間內創造的經濟效益。

二是通過合理調配有限的人力資源,制定嚴格的人員技能考覈機制,來促進職工技能的提高,以達到提高每個人創造效益的能力。

三是加強工藝管理、嚴格工序控制,在組織生產時,爲了減少單件產品的製造成本,我們在生產過程中,在下料工序做文章,按生產項目,把工件列成明細,再按工序明細表在型材下料過程中,把同規格的工件合在一起進行下料,堅持先大件後小件的原則進行合理下料;在板材下料工程中,堅持在微機上進行排料,以減少材料浪費,提高材料利用率。

四是加強員工技能多樣化培訓,保證質量提高工效。

今年開始,廠分3批對在崗焊工進行了二氧化碳焊接強化培訓,廠在這幾次培訓中雖耗費了一些材料和資金,但收到了很好的效果。培訓後,廠首先在井架生產輔助工段強制使用,通過培訓和實際應用,使90%的在崗焊工掌握了其操作要領,並且通過焊評檢測,現已在井架和底座生產