節能減排的個人工作總結

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節能減排的個人工作總結

光陰似箭,xx年在忙碌中過去。回顧過去的一年,太原鐵建公司節能減排工作緊緊圍繞施工生產實際,深入貫徹落實股份公司和集團公司的各項規章制度,健全完善節能減排三大體系並使之有效運轉;項目部以建設標準化工地爲契機,加大技術創新力度,大力推廣應用新材料、新工藝、新技術和新設備,淘汰落後工藝和設備,抓好“四節一環保”等工作;加強節能減排制度建設,層層分解指標明確責任,規範項目管理,完成了節能減排各項任務。現將xx年工作總結如下:

一、節能減排工作完成情況

xx年太原鐵建能源消耗總量爲2.0623萬噸標準煤,萬元產值綜合能耗0.0404噸標煤/萬元,與去年同期相比,萬元產值綜合能耗下降17%,能源消耗控制在集團公司下達的全年能耗指標0.0466噸標煤/萬元內。無環境責任事故、無節能減排違紀違規事件。

二、健全完善節能減排三大體系

1、根據集團公司的要求,公司成立節能減排領導小組,經理爲組長,主要負責節能減排全面工作,總工擔任副組長,各部室負責人爲組員。科技研發部爲責任部門,編制節能減排管理規劃,明確相關工作程序和要求,制定相關管理目標和控制措施;積極開展節能減排各類文件的學習、宣傳工作。項目部也相應成立節能減排領導小組,設立主責部門和相關管理員崗位,明確責任人和各崗位職責。

2、按照規定要求和督促項目部配備能源計量器具和儀表,建立健全節能減排計量管理體系。按照集團公司要求,對項目部能源消耗指標進行定期收集、彙總分析,形成報告,及時上報集團公司。要求項目部建立健全節能減排統計分析制度,定期開展能源消耗統計、分析、覈查工作,並對存在問題制定改進措施,及時填寫能源的消耗記錄和月度臺帳。

3、嚴格執行《中鐵六局集團有限公司節能減排考覈獎懲辦法》(中鐵六科【2009】302號文)。依據層層分解的節能減排目標開展考覈工作,將考覈結果與績效掛鉤,充分發揮各項目部、部門和員工的節能減排作用,確保節能減排考覈目標的實現。

三、圍繞“四節一環保”,建設節能減排標準化工地。

1、節材

物資設備部門制定了工程項目材料節約目標,嚴格執行公司大宗料集中採購的制度,進場驗收,限額發料;週轉料實現週轉循環使用;推行餘料回收、利用制度;以科技創新爲先導,積極推廣新材料、新工藝,選用綠色材料,通過反覆優化方案進行節材挖潛,保證材料實現最大限度的使用價值。

在廣珠虎跳門特大橋工程施工中,項目部結合所承攬的工程,對全線22個大中小橋模板統一策劃,通過合理分塊,採用相同的模數,提高二次利用率達75%以上,只加工少量異型模板,滿足工程需要,節約鋼材約140噸。如虎跳門主墩模板爲異型結構,模板需要單獨設計,通過方案優化,虎跳門模板利用至虎坑橋墩身,只對曲率不同部分進行補充,就滿足了施工需要。

連續樑0#塊和邊跨直線現澆段施工均要採用鋼管支架,一般連續樑支架拆除後可再用率較低,結合本工程特點,通過連續樑支架設計與後續鋼管拱安裝設計的`充分結合,進行整個施工設計優化,將拆除的支架全部用於鋼管拱橋上安裝支架,鋼料再利用率達到90%,節材效果顯著。

京石客運專線工程西四環特大橋共5座連續樑施工:跨西四環連續樑爲72+104+72m、跨青塔西路連續樑爲32+48+32m,跨玉泉路連續樑爲40+64+40m,跨玉泉西路連續樑、魯谷東街連續樑爲32+48+32m。根據現場情況,進行方案比選,除西四環連續樑跨度大,且四環路車流密度大,無法進行支架現澆施工,採用掛籃懸澆施工。其餘4座與設計溝通由掛籃懸澆施工,變更爲支架現澆施工。既節約了掛籃製造費用,又縮短了制樑週期。按照工期要求,合理安排施工順序,32+48+32m連續樑支架採用一套支架材料,先施工玉泉西路連續樑,施工完畢後支架材料轉到魯谷東街連續樑施工,最後轉到青塔路連續樑施工。40+64+40m玉泉路連續樑單獨採用一套支架。設備、材料形成流水週轉,減少材料的用量和積壓時間。

2、節能

油耗、電耗是現場的主要能源消耗,項目部通過建立管理制度,施工現場實現了施工、生活分路供電、計量,照明使用節能燈具,杜絕長明燈。嚴格執行大型施工機械管理制度、維保制度,不使用能耗超標、技術落後和淘汰的機械設備,對於施工和生活車輛用油進行單輛覈算,定期統計覈實,降低汽油、柴油消耗量。認真抓好低值易耗品、生活用電以及汽車用油等的管理,達到節能增效目的。