2021車間設備管理工作總結

難忘的工作生活已經告一段落了,回顧這段時間的工作,理論知識和業務水平都得到了很大提高,是時候在工作總結中好好總結過去的成績了。工作總結怎麼寫才能發揮它最大的作用呢?下面是小編爲大家收集的2021車間設備管理工作總結,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

2021車間設備管理工作總結

車間設備管理工作總結1

在20xx年的工作中,堅持以設備點檢爲中心,加強設備管理,使設備運行有了一個“穩定、高效”的環境。本年度,在完成了大量設備基礎管理工作的同時,加強了制度落實和考覈,促進了設備點檢、巡檢、備件選型、質量把關、技術改造等工作的全面開展,並通過推行預知性和計劃性設備定修,扭轉了以前事故影響時間長、生產損失大、設備維護靠“搶修”的被動局面。針對20xx年的工作情況作出以下總結:

一、設備零故障管理

設備零故障運行是設備運行最優秀的模式,是設備管理所追求的最高境界。應在以下方面下工夫:

1、定期對車間設備進行日常保養檢查,隨時監督操作工嚴格按照操作規程進行設備操作,杜絕違章操作,發現隱患要求現場整改,要求車間做好設備日常點檢記錄。

2、設備的保養、維修工作

(1)重視保養,減少維修

按照制定的設備保養計劃,對公司行車、連鑄電氣、AOD爐、中頻櫃、製氧站、電氣設施等設備全面進行保養維護,做到了及時發現並徹底排除故障隱患,做到及時保養。

(2)對重點設備維修做到搶修及時

要求維修人員在針對鍊鋼車間設備維修時必須5分鐘到現場,並協調生產車間,安排操作工配合維修人員在最短的時間內搶修好設備,並現場進行監督,確保維修質量,順利完成了各項搶修、維修工作。

(3)特種設備管理

對於特種設備,如二次閥門站、行車等,加強管理,點檢到位,維護及時。

對於二次閥門站,定期檢查,排除安全隱患,使顯示和調節完全對應,響應靈敏,排除安全隱患。

行車具備特有的電氣特性和機械特性,行車也是車間最易出故障的設備,是最大的安全設備,性能的好壞對生產的順利進行、地面人員的安全有重要的意義。車間制定完整的行車點檢與保養標準,要求維修人員嚴格按照規章制度,對行車鉤頭、大小車輪、主副鉤定滑輪、鋼絲繩進行潤滑,大型減速機齒輪油定期更換,鋼絲繩按照標準進行報廢。對於行車維修人員,車間對其進行責任分佈,明確各個車輛的負責人,並抽出專業且負責任的人員,每天進行點檢工作,培養出一支專業化、年輕化的行車維修隊伍,能夠快速的處理行車運行的各種問題,將行車本身造成的安全隱患下降爲零。

(4)重點設備的管理

完善了AOD爐,混鐵爐日常保養制度,進一步規範了爐前操作工的安全操作和日常保養。通過定期的檢查,督促爐前工必須每天對AOD爐進行保養和潤滑,對違反操作規程的人員進行相應的處罰,做到有章可循。對於AOD爐配套設備,車間安排專職人員,每個班次進行點檢,對於出現的問題及時彙報並積極維修。

對於高壓站、變壓器和電氣櫃的重要性,車間專門成立了高壓運行班,專職負責公司發電機和變壓器日常的運行和維護,制定嚴格的規章制度和操作規程,每班次必須對變壓器的運行情況進行點檢,發現問題及時處理。

3、積極對設備合理化改造,排除安全隱患

按照日常點檢和維修中發現的隱患進行了相應的整改,對於AOD爐頂吹氧槍提升裝置的改造,中頻櫃連接銅排改造,F爐高壓電櫃改造,中頻變壓器油水冷卻改造,鋼絲繩加油的選型,行車制動系統的改造、行車電纜的選用等等,使設備整改後更加合理,節約了能耗,提高了安全係數,有力的保障了生產的順利進行。

4、配件管理

對全車間的設備配件進行清理和統計,瞭解設備配件最低庫存量,並與倉庫溝通協調,隨時保證配件的庫存,保證生產維修及時性。嚴把備品備件質量關,每批迴來的備件必須經過專業檢測後方可入庫,不合格的產品拒不使用。

5、不斷總結經驗,吸取教訓,及時調整工作方法,制定更加合理的設備維護

由於電工人員較少,維修任務龐大複雜。由於我公司用電特性,是以整流逆變爲主的鍊鋼負荷,其特有的伏安特性,引起巨大的波形畸變,諧波電壓和諧波電流遠遠超過國家標準,是威脅電氣設備的主要隱患。諧波治理裝置投資大,週期長,除一方面積極向公司領導反映要求治理外,特成立高壓運行班組,專人專職管理,對變壓器每天進行檢查維護,並定期做分析實驗,對每臺變壓器跟蹤維護,力求每臺變壓器運行在最佳狀態,及時調整我公司的電氣功率因數,每月電業局對我公司功率因數獎勵在8萬元左右。

二、6S管理與績效考覈

通過制定規章制度和員工的考覈制度,規範了員工行爲。在日常工作中,強調班組清潔衛生管理,並制定了每天清潔值班人員安排表,落實責任人,做到事事有人管,充分調動起每一位員工的責任心。

爲了充分調動車間員工的積極性,我車間本年度進行全面的績效考覈。本次績效考覈包括理論考試、實操考試和民主評議等方面,充分反映每一位員工在日常工作的表現,並且根據績效考覈成績制定了新的工資標準,各方面反映均良好,員工的積極性得到極大的提高。績效考覈將每年進行一次,表現優異的員工有了新的薪資提升渠道,車間工作開展更加順利。

三、降低維修費用

維修費用的高低直接影響到車間的降成本情況,維修費用的控制主要來自備品備件、材料的更換及委外維修費用。只要設備運行就會有備件磨損、消耗,車間通過各種方法制度降低維修費用。

首先,提高備件在線使用壽命:車間嚴把備件質量關,制定確實可行的裝配工藝、方法,並且不斷對職工進行職能培訓,能夠在最短的時間內掌握零部件的結構及裝備原理,使備件運行能夠達到最佳狀態。

其次,大力提倡修舊利廢:比如行車的鉤頭,有的鉤頭壞掉一個輪片,或者鉤頭的護照壞掉,我車間利用閒散時間,把壞掉的鉤頭拼湊成一個可用的鉤頭,有效降低了生產成本。

四、設備安全運行

安全是一切運行生產的保障,只有搞好設備安全生產,才能夠保證車間各個指標的順利完成。車間設備安全運行細化到個人,誰承包的設備誰就是安全運行的第一責任者,安全問題否定一切。維修工現場處理問題時不允許一人單獨行動,需兩人或者兩人以上,互助互保,確保人身安全。在車間大力倡導、控制下,本年度生產過程中,無一起設備事故因我車間維修、保養設備不及時、不到位而發生,無一名車間員工因不遵守維修規程而受傷。

五、存在的問題

1、在20xx年,由於煙罩漏水問題影響了生產的正常進行,爲此公司採購了專業廠家生產的水冷煙罩,專業的水冷煙罩在安裝後反應良好,到目前爲止,尚無出現漏水情況。煙罩漏水而影響生產的情況得以遏制。

2、由於生產任務繁重,行車運行頻繁,又增加兩輛100T冶金吊,又經過6年的運行,行車軌道及屋架承受能力接近甚至超過極限,有行車大梁上面的連接撐脫落現象,E跨行車兩根立柱向南彎曲5公分,造成安全隱患。現已建議公司組織專業的`評估機構對車間屋架及行車大梁進行評估並制定加固方案。

3、AOD爐爐殼經常開裂對生產造成影響:第一個新爐殼於20xx年12月18號交工,使用4個月開裂;第三個AOD爐爐殼於20xx年2月18日交工,4月26日開裂,5月14日開裂,開裂情況:筋板開裂、爐底和爐體結合處開裂。建議採購專業廠家生產的產品以作對比研究,提高自身製作水平。

六、工作思路:

在20xx年工作中,我車間還需堅持以設備點檢爲中心,加強設備管理,增強員工素質,促進設備點檢、巡檢、備件選型、質量把關、技術改造等工作的全面開展,使設備運行有了一個“穩定、高效”的環境,努力實現設備運行零故障!

七、總結

設備管理工作首先來自人的因素,要用心、細心,盡心盡力的去幹好每一件事,不放過任何細節,事無鉅細,無“小”事可言;其次是物的因素,要有好的設備和確實可行的維護保養制度規程。通過大家多年來的努力,車間在設備管理中出現不少亮點,但也存在着不足,設備管理是一個長期管理的過程,在過程中需要不斷學習新的設備管理思路,20xx年設備管理上有成績也有缺陷,通過車間內部的不斷摸索,意識到公司生產設備現狀,積極推行設備點檢管理模式,依據此目標,在20xx年的工作中,不斷提高本車間員工的業務水平,提高員工的管理能力、提高員工的應變能力、提高員工的創新能力,爲20xx年公司完成生產任務,提升設備管理水平做積極準備。

車間設備管理工作總結2

20xx年以來,煉焦車間在公司領導的大力支持和正確領導下,車間黨支部和車間行政班子對設備管理工作及節能降耗工作高度重視,用科學的管理方法和先進的管理經驗指導工作,車間的設備管理工作及節能降耗工作取得了很大的進步。

一、領導重視,職工參與,強化制度管理,煉焦車間領導班子在設備管理工作及節能降耗工作中非常重視以人爲本的管理理念。

從這一理念出發,結合車間的生產和設備狀況,制定了20xx年煉焦車間設備管理和節能管理工作計劃,認真落實車間的各項管理規章制度。繼續實行並優化檢修工段模擬小承包實施辦法。主要內容是:

1、在檢修工段按10人定員定崗,按勞取酬,實行責權利相結合。

2、今年三月,有三名老職工辭職,車間積極想辦法,及時補充了三名臨時工,以老帶新。根據工段人員情況重新制定檢修工段工作制度,實行包機巡檢,併成立兩個檢修作業小組,分片包乾,明確責任,加強檢修質量考覈辦法。同時,加強宣傳,樹立全體職工參與設備管理的重要思想。車間規定,對各生產工段每週一上報的設備隱患,經車間綜合後,交相關工段和部門進行整改。對隱患的整改和合理化建議在每週一的車間生產會議上逐一落實,不能完成的必須說明原因。通過以上措施,設備運行的可靠性得到了很大提高,設備狀況有了很大的改善,降低了工人的勞動強度,保證了生產的正常進行。

二、樹立設備爲生產服務的理念,加強生產設備的技術改造

樹立設備爲生產服務的思想。要保證生產的正常進行,設備必須運行可靠。這不僅需要檢修工段的職工加倍努力,更需要車間全體職工的積極參與,才能保證設備管理和節能降耗工作真正落到實處。我們從提高設備運行的可靠性、降低備品備件的消耗、減輕工人的勞動強度和提高焦炭產品質量的要求出發,鼓勵廣大職工開動腦筋、積極提出合理化建議。自20xx年以來,我們對設備進行了多項技術性整改。

第一,針對80推焦車在推焦過程中出現跑偏現象,我們在推焦杆前端增設了兩組側壓輪進行限制,使用效果較好。

第二,爲防止意外停電後,上升管無水,我們在循環氨水與新水管道間安裝一個消防水接頭,以方便給上升管供水。

第三,爲防止電機車頭意外斷電無走行,我們在焦側爐門修理站新水管道上安裝一個消防水接頭,以保證紅焦快速熄滅、熄焦車箱不被燒損。

第四,58型推焦車提門減速機因設計缺限,限位失效後,容易過位,軸端底座扁冒滑絲、脫落。我們增設機械檔,解決了提門減速機經常大修的問題。

第五,根據生產需要,改善焦炭篩分效果,我們對破焦系統進行了改造,新增了一條皮帶機,並將原單層篩分改爲雙層篩分,取得了很好的經濟效益。

第六,煤車在裝煤過程中冒煙冒火,容易給職工造成意外燒傷,我們在58型煤車上安裝了三臺Φ500的排風扇,極大的改善了操作環境,受到了職工的好評。

第七,根據生產需要,火車馬口2#、3#、4#經常用作給汽車發焦,崗位衛生較多,操作工的勞動強度大。我們將2#、3#、4#火車馬口由原氣動改爲電液壓推動,極大的改善了操作環境。

第八、在括板放焦機大修的過程中,我們將原單壓緊輪限位改爲雙壓緊輪,以防止拉條被焦炭衝擊變形。還有很多小的技改,不勝枚舉。這些都是我們廣泛收集職工的建議,進行分析整理後實施的結果。這些項目實施後,確保了設備的安全運行,降低了事故的發生率,減輕了操作工人的勞動強度和檢南修工的勞動強度,改善了操作環境,受到了車間廣大職工的好評。

三、加強設備的基礎管理工作,提高設備的檢修維護效率

由於歷史原因,車間設備普遍使用時間較長,設備老化,設備的整體狀況不是很好,帶病運行,各種技術資料、檢修資料不齊全,給檢修工作帶來不便。爲了改變這種被動狀況,合理降低檢修費用,我們加強了設備的基礎管理工作,實行包機巡檢,包機潤滑,責任明確,效果顯著。收集統計各種檢修數據,合理安排設備的檢修週期。根據設備的不同檢修情況,我們設計了三份表格。

1、將焦1和可逆皮帶的每一段皮帶和皮帶的接頭進行編號統計,按皮帶質量情況和皮帶粘接後的使用時間,實行檢修質量的跟蹤檢查,明確責任。

2、將不能直觀的反映設備各種零件的完好情況的部位,(如油缸、汽缸的密封、各種主體設備的內部零件),按零件的名稱、規格型號、上次檢修時間、下次檢修時間、檢修週期進行登記,根據不同的使用情況合理安排檢修時間,避免了憑經驗安排檢修同期的盲目性,有效地降低檢修費用。

3、我們爲了使點巡檢人員高效、周到細緻的工作,收集整理以前的點巡檢經驗,按每天每週每月細化每臺設備每個部位的點巡檢週期,避免了點巡檢工作的盲目性。

四、採取激勵措施,有效降低檢修費用

爲了降低檢修維護費用,車間採取激勵措施,充分調動職工的積極性,加強設備備件修舊利廢的力度。全年累計修配爐門刀邊8套,修配絲頂、絲座13套,修理廢氣盤支架6套,修理上升管水封蓋2利用舊螺栓70080套。自主更換42#、13#上長管和橋管。並先後承擔了:熄焦車的整車製作;大修一臺備用電機車頭;大修熄焦車一臺;大修更換80型推焦車餘煤鬥及溜槽;破焦系統四條皮帶機、溜槽及檔焦板整體大修更新;大修更換焦5機尾、機頭的機架,可逆皮帶機尾的機架;大修平煤鋼絲繩迴轉輪;括板放焦機整體大修更新;80頭部更換;大修更換機側餘煤溜槽;以及公司和車間安排的各項技改工作等,爲公司節約了大筆維修費用。

五、加強爐體的維護,提高焦爐的熱效率

焦爐是我廠的核心設備,爲了確保完成全年的焦炭生產任務,確保焦炭生產質量,我們加強了對爐體的檢修維護。特別是加強了對2#、3#、4#、5#、6#、7#炭化室的維護力度,先後50多次對其進行噴補。全年大修爐門24個,小修爐門80個次,更換爐門刀邊26套,更換絲頂、絲座80更換鉤頭螺栓100套,更換大蓋底座、看火孔底座等130個次,全面清掃橫次,清掃地下室煤氣主管5次,先後3次清掃蓄熱室格子磚,全面噴補磚煤氣道2遍。積極探索,成功解決了“長結焦時間爐頂空間溫度偏高”的技術難題。這些措施的實施,確保了焦爐的正常運行,使焦爐的橫牆係數一直穩居0.95以上,直行係數達到0.90以上,爲完成全年的焦炭生產任務,提高焦炭質量,提供了堅強的保證。

一年來,車間的設備管理和節能降耗工作取得了很大的進步。11月份,用電405026度,噸焦耗電量1.98度,每爐耗電26.99度。全年累計意外搶修加班次以下的綜合考評目標。末發生一起設備事故和其他人生傷害事故。這是公司領導和各職能部門正確領導的結果,是車間領導班子高度重視、紮實工作的結果,是車間全體職工積極參與無私奉獻的結果。

回顧過去的一年,車間的設備管理和節能降耗工作雖然取得了很大的進步,但也還存在一些不足,在今後的工作中,還需從以下幾個方面去努力:

一是要進一步加強領導,提高認識,細化工作,不僅要抓大的節能降耗項目,還要抓細微的工作,節約每一份資源。

二是要進一步加強經濟技術創新和設備的技術改造工作,從如何提高設備運行的可靠性、降低維修成本等方面多下功夫。

三是要進一步發動車間職工積極參與到“節能降耗創效益”這個關係到企業生成與發展的熱潮中來。

車間設備管理工作總結3

20xx年上半年,是長絲車間設備管理工作最爲嚴峻、最爲繁忙的階段,這是因爲長絲車間生產裝置運行已經到了後期,距上次大檢修已經有3個年頭了,設備磨損比較嚴重,需要定期和不定期對設備進行維護和修理,才能確保生產裝置平穩運行,產品質量有所保證,不能有任何下滑跡象。按照分公司的原定計劃,20xx年4月份要對整個生產裝置進行大檢修,車間設備組會同其他部門,提前做好檢修準備,制定詳細的停工計劃,摸清設備運行狀況,提出大修和小修的預案,確定自修和外委項目,進而制定出大檢修整體方案和檢修施工統籌圖,確保大檢修全面、安全、順利,保質保量進行,爲下一週期生產裝置安穩長優運行打下良好的基礎和前提。4月25日,長絲車間停工檢修開始,自修各維修班組進入現場,次第展開各自的維修項目,設備管理工作按照分公司檢修要求和規定全方位進行,有重點、有步驟、有檢查、有總結,忙而不亂,緊張而有秩序,深入到車間的角角落落,涉及大小檢修項目400多項,截止6月底,大檢修基本結束,進入單機試運準備階段。電儀班班長周皎程以勤奮的工作,精湛業務,不凡的業績,被分公司黨委授予模範共產黨員光榮稱號。

一、確保了生產安穩長優運行,生產質量有所保證

長絲車間生產裝置進入運行後期,設備處於疲沓狀態,維護和檢修難度增大。針對這種情況,長絲車間狠抓現場管理,加強巡檢力度,確保維修質量。

1、加強設備基礎管理,落實責任制,推行班組績效工資考覈機制。實施設備包機責任制,將裝置內的設備按區域劃分包乾,分口管理,統籌協調。針對生產過程中操作工圖方便快捷而隨意改動設備參數、野蠻操作導致部件損壞等不按設備操作規程操作的問題,車間按照《設備管理考覈細則》嚴格考覈。維修人員在檢修過程中不按技術規程進行作業,巡檢發現問題不及時等,都按制度給予處罰。對於及時發現設備運行隱患,避免設備事故的班組和個人,給予相應的獎勵。通過進行設備管理方面的考覈,配件消耗、維修費用和設備故障率明顯降低。

2、對運行設備進行狀態監測。運用各種技術手段和檢測方法,對運行設備進行狀態監測,準確把握設備的運行狀況,及時分析故障原因,採取應對措施,確保設備一直處於良好運行狀態。各維修班組及相應管理部門,主動出擊,認真開展設備狀態監測,減少突發性設備故障次數。

3、緊密結合產品質量,搞好維修工作。加強現場巡檢次數和力度,及時發現產品質量波動的深層次原因,做好現場日常細節管理。設備管理和產品質量聯繫密切,絲絲相扣,如果管理跟不上,產品質量就會滑坡,如紡絲側吹風裝置,直接影響絲束條幹均勻度;卷繞機的網絡噴嘴和卷繞頭的雙轉子不乾淨,就會使絲餅出現毛絲、油污絲等,導致A級品率下降,設備檢維修質量好壞直接關係到長絲產品能否立足於國內外市場。在進行設備維修時,始終遵循“修舊利廢”的原則,運用新技術和新方法,最大限度地延長零部件的壽命,節約了大量資金,同時也確保了設備長週期運行。

二、搞好特護設備的操作與維護

特護設備的定期巡檢是保證其平穩運行的基礎和關鍵所在,保證巡檢質量是直接關係到整個裝置的安穩運行。車間首先從設備巡檢着手,採取統一領導、交叉管理、標準化作業的管理模式,制定科學的巡檢路線,並採取維護人員、操作人員、車間管理人員交叉巡檢,開展“五位一體”的管理方法,進一步加強特護設備的巡檢力度,及時發現設備運行隱患,並將其消滅在萌芽狀態,確保了關鍵機組安穩長優運行。

針對離心機維護工作重的特點,車間採取巡檢、操作、維護與維修相結合的方法,從加強設備潤滑、狀態監測、設備維修等方面進行各項維護工作,加強與三隆保全車間維修人員的聯繫,及時檢修,最大程度地保證了壓空質量。

長絲車間空冷站是生產裝置工藝用風和製冷的生產單位,其中的溴冷機是重要的製冷設備,屬於車間設備特級維護範圍。在這次檢修中,對溴冷機進行了相應的技術改造,進一步加大了製冷功能,降低電能消耗。爲了使職工更好地對溴冷機進行熟練操作、精心維護,車間設備組邀請了國內製冷大腕大連三洋製冷有限公司高級工程師董素霞同志,到現場親自爲職工講課、培訓和教授操作養護技能。空冷戰的職工仔細聆聽,認真記筆記,唯恐錯過一個環節,非常珍惜這來之不易的培訓機會。董素霞同志用通俗移動的語言,祥細講解了溴冷機的構造、功能、特點,操作時應該注意的事項,特級維護時應做的工作,以及節約電能的訣竅。隨後,手把手傳授職工操作要領,直到職工能夠熟練操作爲止。

三、採用先進的ERP管理模式,提高設備管理效率

車間設備管理人員認真落實分公司ERP管理制度,不斷總結經驗,採取新措施、新辦法,對車間設備的維修維護制定詳細科學的維修工單,並按照ERP管理程序,及時跟蹤工單狀態,對完工項目按時進行驗收。在材料領用時,嚴格按規定執行,杜絕白條,確保了車間設備維修工作合理有序的進行。大檢修期間,對於進入施工現場的材料分類堆放,易燃品,防潮品均採取相應的材料保護措施。根據實際現場情況及進度情況,合理安排材料進場,對材料做進場驗收,抽檢抽樣,並報檢於甲方、設計單位。根據施工組織平面佈置圖指定位置歸類堆放於不同場地。對於到場材料,清驗造冊登記,嚴格按照施工進度憑材料出庫單發放使用,並且對發放材料實行追蹤記錄,保證材料不丟失、破損和浪費,進而確保了車間檢修的經濟效益,爲分公司大檢修把好物資材料關做出了重要貢獻。

四、更大範圍地進行設備定期作業

隨着設備使用年限的進一步增多,各種設備的定期作業週期都有縮短,種類也有增加,工作量越來越大,如側風窗的清洗、雙轉子清理的週期由每三個月一遍遞減到一個半月。除此之外,對個別位不斷進行非定期作業,爲長絲POY和FDY產品質量保持在較高的水平奠定了堅實的基礎。

五、強化設備人員綜合素質,提高檢維修水平

爲提高長絲檢維修人員的技術素質,車間每月把維修工技術培訓與多種形式崗位技術比武活動相結合,在班組內部,舉行相應的技術考試,成績與當月績效工資掛鉤。設備工程師及班組內技術經驗豐富的職工爲大家輪流授課,先後舉辦了鉗工基礎知識、卷繞頭軸承更換與動平衡原理,熱輥變頻器工作原理、增壓泵扭矩限制器與壓力控制原理等。針對倒班保全工實際工作需要,對他們進行了SMU系統簡介、卷繞頭故障查詢方法等方面的培訓。通過培訓,職工業務技術素質有了明顯提高,在生產維修與服務中能夠做到安全、快捷、準確、高效。

經過幾年的磨合與大檢修的鍛鍊,長絲車間的機電儀維修力量已大大加強,處理突發性的設備故障比較迅速與準確,完全能夠擔當起長絲設備的日常維護與檢修重任,對空調機組、紡絲機、卷繞機、包裝設備的定期作業與維修做得井井有條,局部設備改造完成得有聲有色。車間12條線500多個卷繞頭,屬於進口設備,現代化程度高,變頻器是其運行關鍵,技術含量高,維修難度大。如果請外單位專業人員維修,每個卷繞頭的費用在5000~8000元,周皎程同志帶領電儀班組職工,查閱資料,請教專家,刻苦鑽研,硬是用“螞蟻啃骨頭”的韌勁,攻克了變頻器維修技術難關,依靠自身的力量,保證了車間生產順利運行。

六、進一步完善維修成本覈算機制

爲了降低車間維修費用,有計劃有預見性進行科學合理維修,車間進一步優化了檢維修方案,降低了備件材料消耗。在保證設備檢修質量的前提下,通過修舊利廢以及維修成本覈算降低機配件消耗。從每月月初車間制定的設備檢維修計劃入手,班組做好當月檢修所需備品備件以及消耗材料的領用,月末對當月的檢修消耗物品進行統計覈算,並依照供應物品票據價格,彙總出當月實際保全維修費用,並同月初計劃進行對比,使車間檢維修成本一目瞭然,而且激發了維修人員進一步修舊利廢、挖潛增效的積極性和主動性。

爲了降低維修成本,車間積極開展班組勞動競賽活動,在一樓維修班和電儀班開展維修成本定額競賽活動,將班組每月設備維修備品備件和材料消耗納入班組考覈,與班組績效工資掛鉤。同時挖掘潛力,提高班組管理水平,積極開展“修舊利廢”活動,如電儀班對多塊故障的變頻器控制板進行修理恢復到原來的功能,一樓維修班對十餘把吸絲槍修繕等等,節省了大量資金。

七、積極做好車間大檢修設備檢修預案和統籌方案制定工作

長絲車間檢修是分公司檢修重要環節的一個步驟,總計有500多個項目,其中自修項目有300~400個,外委項目有100多個。長絲車間擁有一支龐大的檢修隊伍,在平時的生產中,起到保駕護航的作用,爲生產的安穩長優運行做出了重要的貢獻。這次檢修沒有大的檢修和改造項目,大部分檢修項目都是由車間檢修班組完成。車間設備組早在2月份就開始對需要檢修的設備進行預案製作,並報分公司審批,爲車間大檢修做好了前期基礎工作。4月份會同工藝組,在主管副主任和主管工程師的帶領下,制定出了詳細的停工檢修統籌方案,爲車間生產裝置順利停工、圓滿完成檢修任務,繪製了良好的實施藍圖,是車間檢修指揮部和檢修班組開展工作的指導性綱領。統籌方案分爲總方案和分方案,總方案對全部檢修項目進行項目的劃分、時間的安排、人員的安排,以及對所需要的設備、配件和主要材料等進行了詳細的規定。分方案按照電儀、維修、動力、空壓站四個部分,對每個檢修隊伍所承擔的檢修項目、數量、所需材料、負責人、完成期限做了規定和說明。

八、統籌安排,積極協調,認真組織車間大檢修的實施和單機試運準備工作

1、組織檢修隊伍進入現場。4月25日,長絲車間停工檢修開始。輔助裝置組件班克服人員少,工作連續性強,工作條件惡劣,在規定的時間內,勝利地完成了組件下機工作,保證了車間順利地實現停工,爲車間檢修打下了良好的基礎和前提。電儀、維修、動力、空壓等檢修班組,按照檢修統籌方案和計劃,在各自的戰線上拉開檢修的帷幕。

2、認真貫徹執行HSE管理體系標準。從現場管理的細節抓起,杜絕違章、事故、污染現象出現,確保安全檢修,文明檢修,綠色檢修。充分發揮統一協調聯合作戰以及專業、技術、人才、裝備的優勢,動員全車間的力量,克服高溫、高壓、施工現場狹窄、有毒氣體和物質多,設備檢修交叉進行、就地改造施工難度大、工程量大、時間緊、質量要求高等困難,合理配置檢修人員和安排檢修作業時間,機動靈活地開展檢修項目作業。將HSE管理細化落實到檢修、施工的每一個工作步驟,確保改造、檢修安全和質量。

3、加強現場的文明施工管理和檢查監督,確保設備完好無損。長絲車間裝置檢修存在檢修內容多、工期緊、工種多,上下作業、設備內外同時並進的狀況,加之參加檢修的外來人員對現場環境又不熟悉。因此,必須加強文明施工管理和監督檢查。長絲車間對檢修現場的各種廢料、障礙物和地面上突出物以及能引起滑跌的油污、污水等一切影響安全檢修的隱患,都及時處理掉;各種檢修材料、設備、設施、工器具和拆卸下來的機械設備及其零部件等擺放整齊;各種臨時電線鋪設規範而不雜亂;現場通道和消防道路保持暢通無阻。監督檢查涉及到檢修安全的每一個方面,包括安全規章制度、安全作業票證的執行情況;施工安全措施的落實情況;各種檢修設備、設施、工器具、車輛的安全狀況;各種應急物品、安全防護器材和消防器材的準備情況以及檢修人員勞保穿戴情況等。

4、加大對外委施工隊伍的管理,積極配合壓力容器檢測等外來單位作業。4月29日,長絲車間100多項外委項目的檢修正式拉開序幕,外委施工單位進入車間現場開始作業。在檢修項目施工前對外來施工作業人員交代施工安全措施和設備管理注意事項,作業小組負責人要對施工項目設備管理預案中的各項防範保護措施逐一檢查確認。設備管理人員對施工預案落實情況進行抽查,充分保證自修項目和外委項目的檢修同步安全進行。空壓站的乾燥器也在本次檢修項目之中,按照專業規定,乾燥器的檢測由洛陽市壓力容器所進行。車間派出設備專業人員全過程進行跟蹤和配合,嚴把設備檢修質量關。

5、組織檢修隊伍進行技術攻關,在檢修中打造和鍛鍊職工。維修班在這次檢修中承擔着卷繞頭清理、調整、維修等重任,在班長張文成的帶領下,大家精心操作,現場研究,克服重重困難,完成了352個卷繞頭的檢修。卷繞頭的構成非常複雜,而且是高度現代化的機器,檢修的地方很多,包括卷繞頭表面的衛生、雙轉子清洗,壓棍、定軸、纏絲清理,剎車片更換,生頭汽缸潤滑,上下拉桿維修等等。維修班在最後的時間內,集中全部力量對卷繞頭內外進行擦拭和清理,並安裝到位,全部對接,達到了開工所需要的狀況。組件三甘醇清洗爐不能正常工作,問題長時間沒有得到解決,電儀班班長周皎程同志與幾個技術骨幹連續三天蹲在現場啃這塊硬骨頭,大家趴在縱橫交錯的管線上,對現場每一個接頭仔細排查,對電源線的絕緣進行測試,經過討論研究,拿出了一個完整的檢修方案,終於使三甘醇清洗爐正常運行,爲組件班檢修順利進行解決了一個重大難題。中控室是車間生產的指揮中心,其中的DCS、SMU控制系統,是電儀班檢修中面臨的最大的技術攻關難題,其複雜程度和涉及的多學科領域,是常人所難以想象的。周皎程同志一邊翻閱資料和圖紙,一邊查找問題所在,不懂就向有關專業人員請教,日夜兼程,和職工們一道反覆試驗、反覆操作,憑着“螞蟻啃骨頭”的韌勁,硬是把DCS、SMU系統恢復到原來的狀況,解決了生產指揮中的最大技術和硬件難題,爲車間生產裝置開工安全順利開闢出了一條“綠色”通道。長絲車間在檢修中,有意識地打造和鍛鍊隊伍,確保他們在新的技術革新時代,不斷增強自己的業務知識,提高自己的業務能力,能夠攻破技術難題,攀登高峯,很好地完成爲生產保駕護航的重任。事實證明,在檢修中打造和鍛鍊職工隊伍,是培養職工隊伍,提高職工各方面能力的一種很好辦法,是一種創新。

6、做好單機試運準備工作。設備組在匡孝龍副主任的領導下,對每個單機試運都做好詳細的預案制定,包括試運的班組、安全事項、配合人員和詳細的運行記錄記載等。單機試運的工作看似簡單,但牽涉到方方面面,相當於一次小開工。車間大檢修指揮部十分重視,都派出專業技術人員參與,車間領導親自現場監督協調,確保試運一個成功一個,爲車間一次開工成功打下良好的基礎和前提。

7、對硬件基礎設施進行維修和改造。長絲車間利用這次大檢修的機會,維修廁所下水道,對車間區域內部分道路、辦公場所、操作室的桌椅板凳、牆壁,以及影響企業形象的房屋、地面、建築物進行更新、改造和修繕。

九、進一步建立和健全TPM小組,以點帶面,全方位開展活動

在檢修期間,對檢修現場規範化,大幅度降低現場“低老壞”現象,TPM觀念深入人心,效果顯著。車間管理層在這次檢修中,加大設備檢修中TPM管理的力度,並且在空壓站項目檢修中,有意識地採取TPM管理。空壓站成立了檢修TPM管理小組,並在車間設備工程師的指導下,開展工作。他們以最有效的設備利用爲目標,以設備保養、預防維修、改善維修和事後維修綜合構成生產維修爲總運行體制。從車間經營管理者到第一線作業人員全體參與,以自主的小組活動來推行TPM,使因設備問題引起的直接或間接損失爲零。他們經驗雖然比較缺乏,但工作很認真,記錄齊全,大家邊探索,邊實踐,努力創建車間檢修TPM管理的最新成功案例。

長絲車間下半年管理工作重點:

1、做好單機試運和開工,確保一次開車成功。下一步長絲車間面臨開工,做好單機試運,是開好工的前提和保證。各維修班組認真做好設備開工前的檢查,不漏掉一個疑點,各自做好所管轄設備的文明清潔工作。

2、發揮設備組節能技術優勢。設備組根據能耗狀況,遴選十幾個設備進入特級維護行列,保持設備處於良好運行狀態,降低能源消耗。分析卷繞線跳停資料,研究出在一個位或幾個位跳停後,如何避免更多位、線的跳停方案,並組織卷繞工進行應急訓練,有效地促進生產裝置的平穩運行,減少電能、工業風的消耗。

3、配合車間技術創新,採用新材料、新設備,生產出技術含量高、附加值高規格新穎的產品,佔領市場高端。

4、進一步強化現場管理,提高標準,嚴格要求,提升現場管理水平,爲生產優質產品打下堅實的基礎。積極開展班組勞動競賽活動,特別是開展好班組維修成本定額競賽活動和“修舊利廢”競賽活動,進一步降低維修成本,找出與先進同行兄弟企業的差距。

5、嚴格執行“五位一體”的特級維護管理制度,做好總廠級和車間級關鍵設備的特護工作,確保關鍵設備的長週期運行,力爭杜絕非計劃停車。

6、大力開展TPM小組活動,大幅度降低現場“低老壞”現象,不斷提高車間設備管理水平。

7、組織維修隊伍進行技術攻關,減少外委單位維修費用,降低產品成本,增加車間經濟效益。

車間設備管理工作總結4

一、基本概況

公用工程車間動設備265臺,靜設備259臺;包括25臺壓力容器、大型設備27臺(中壓鍋爐給水泵、循環冷水泵、空分壓縮機、膨脹機)、特種設備8臺(包括3臺鍋爐,1臺發電機組,4臺行吊)。

二、主要工作

20xx年第三季度,公用工程車間設備管理工作在廠領導和機動科的統一領導下、維保車間及相關科室的密切配合下,完成了各項設備檢修任務,保證設備的使用率100%、完好率大於96%、人爲操作事故率0%、泄漏率小於1‰,設備的運行安全平穩,保證了生產“安、穩、長、滿、優”。現將主要工作總結如下:

1、分公司及設備辦設備大檢查

車間以《中石化設備管理規定》、《中石化設備管理細則》爲基礎,及時完善設備技術臺帳,更新設備基礎資料歸檔;加強設備“十字”作業日常管理,堅持每週一自查自改活動、逐項進行整改消項,備用設備的完好率100%,保證了設備的安全平穩運行。2、設備管理制度的健全及落實

建立健全車間設備管理制度,結合各崗位設備現場實際狀態,制定適合車間管理工作的各項規定。針對動力站和空分空壓站兩個重點崗位,建立了相應的管理機構,全面掌握現場管理的第一手信息,堅持實施全方位、全過程的管理。爲提高設備管理水平。車間在年初開始推行資料標準化、設備衛生、防腐標準化、操作規範化,管理精細化。以動力站作爲標準化試點崗位,目前其他崗位設備管理標準化建設工作也參照動力站全面開展。自從“標準化”工作開展以來,現場設備衛生情況明顯改善;“跑冒滴漏”情況大大降低,泄漏率由1.5‰降低至1‰以下;員工操作技能水大幅提高。

3、設備的日常維護

設備的維護是設備管理的重中之重,車間每天對現場設備進行巡檢,發現問題進行處理。車間制定了每個崗位設備維修保養記錄本,由大班長負責填寫,每週交記錄本到車間彙總。及時填寫設備技術檔案,確保設備記錄的完整性。空分空壓站四臺壓縮機列入特護名單,金維電氣、儀表、機修按時巡檢後按時填寫特護本,車間操作人員根據實時數據填寫工藝項,管理人員填寫管理項,每半月召開特護設備例會,及時發現並處理存在的問題,有效降低了壓縮機的故障率,沒有因設備故障造成非計劃停工或停裝置,非計劃停工次數爲零。

本季度金維對中壓鍋爐給水泵831-P-401A、空分空壓站的空壓機734-K-001C/002,膨脹機734-ET-001/2A進行一保,長煉對循環冷水泵752-P-101B/C、752-P-102B/C進行了一保。831-P-401A/B潤滑油乳化,更換兩臺機組潤滑油。

4、設備檢修

1、7月底,循環水場十臺纖維過濾器檢修,更換濾料和部分損壞拉桿、減速機箱體,8月初全部檢修完成,目前運行正常。

2、7月26日,淨化水場絮凝池檢修,更換格柵和斜板,8月5日兩個絮凝池檢修完成,投入運行。

3、7月25日,循環水泵P-101B檢修,更換減速箱軸瓦,8月9日試運正常。8月1日,循環水泵P-102F聯軸器一個螺絲孔開裂,膜片損壞,庫房備用聯軸器尺寸大小不合適,舊聯軸器出廠加工,8月29日回裝調試。9月6日,循環冷水泵P-102F聯軸器螺栓斷裂,膜片扭曲變形,待備件更換。同時針對P-102F出現的情況,要求維保人員對現場大機組進行全面檢查,測試對中!

4、8月12日,鹼渣壓縮機K-101A檢修,更換部分活塞環、支撐環,氣閥頂絲損壞無備件,出廠加工。9月1日回裝,試運時四級安全閥啓跳,檢查後發現四級活塞桿磨損嚴重導致四級出口溫度高,更換備件。

5、8月31日,消防穩壓泵P-104B機封泄漏,拆泵檢查,軸有磨損跡象,更換機封后增加冷卻水管線,保證機組正常運行。4#生活水加氯機不上量,維保人員檢查發現計量泵出現故障,經多次維修後仍無流量,更換備件後恢復正常。

6、9月份,動力站C爐及減溫減壓器、空分空壓站、循環水場及污水處理場壓力錶到期,拆檢校驗。

5、設備管理經驗

(1)針對中壓給水泵及除鹽水泵出現的氣蝕現象,車間通過對每一臺設備的流量進行測量,同時根據生產的實際負荷調整運行設備的數量,在設備運行的同時通過手動調節泵的出口閥開度,使泵的運行效率達到一致性。

(2)爲了優化設備的操作達到規範化要求,使設備管理工作精細化,標準化,車間每月15日對崗位班組進行考覈,排名前3名的班組獎勵150500元。

三、存在的問題和建議

1、消防泵出口蝶閥和緩開緩閉止回閥膜片及導閥損壞,目前不能投聯鎖自啓,發生火險時不能及時啓動,存在嚴重安全隱患,所缺備件從20xx年開始上報急用料計劃、正規計劃、年度計劃,但是一直未採購。建議設備辦催促採購;

2、B套空分檢修方案需加快審覈。

四、下季度工作計劃

1、完善設備基礎資料,加強對現場“跑、冒、滴、漏”的管理,完成車間各崗位設備管理標準化工作的建設;

2、完成淨化水場絮凝池格柵的更換工作;

3、完成中壓給水泵P-401A/B油封泄漏的整改工作,待廠家改進的密封安裝試運;

4、完成循環水場一循四座涼水塔的填料更換工作;6、完成B套空分的檢修工作。